沈陽色多多液壓設(shè)備有限公司
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廠 址:沈陽市於洪區造化街道閘上村
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雙動液壓機

雙動液壓機低能耗、高效率、款式新(xīn)穎。設有安全保護裝置、自動記數功(gōng)能、活動橫梁二段速度控製(zhì):空(kōng)載快速、工進慢速靠模、拉(lā)伸。主缸、壓邊缸具有(yǒu)下限位保護、上(shàng)下(xià)限行程位置設定(dìng)簡(jiǎn)單、方(fāng)便、快捷。
特(tè)點
雙(shuāng)動液壓機主要用於薄板拉伸、彎曲、成形等工藝,也可用(yòng)於塑料壓製、冷擠(jǐ)彎曲、成型校(xiào)正及壓裝(zhuāng)等工(gōng)作。雙動液壓機的壓邊缸可作緩衝裝置使用(yòng),還可用於落料與衝孔,在係(xì)統調定的(de)壓力下(xià)可以分別調整各腔的工作壓力。為了保證拉伸和(hé)壓邊質量,增(zēng)設了壓邊缸保壓係統。
雙動液壓機的工作壓力、壓製速度、行程均可根據需要在規定的範圍(wéi)內(nèi)調整。
雙動液壓機(jī)具有獨立的動力機構(gòu)和電氣係統(tǒng),並采用按鈕集中控製,可(kě)實現手動、半(bàn)自動、自動三種操(cāo)作方式。在半自動與自動(dòng)操作方式中,可分為頂出缸不(bú)頂出、正(zhèng)拉伸及反(fǎn)拉伸三種工作狀態,可實現定(dìng)壓及定程兩種壓製方(fāng)式。
振動的原因及消除方法
振動的產生
工作時內滑(huá)塊快速下行與工件接觸前改(gǎi)為慢(màn)速時,充液閥突然產(chǎn)生劇烈的衝擊振動,連續(xù)發生引起管道共(gòng)鳴(míng)發出巨大的響聲。內滑塊下行一次要撞擊一陣,如不及時解除會因油擊(水錘(chuí))現象導致(zhì)管道破裂和機件損壞。首先先檢查振源部位,撞擊(jī)聲是從充液閥向外發出(chū)的,經檢查充液閥內部結(jié)構各部零件尚未發現損壞的跡象,因而進行以下分析。
1、油擊(水錘(chuí))現象分析
該液壓機的兩個油箱分別安裝在機身頂部左右兩側(cè),充液閥的進(jìn)油口與油箱底部在同一水平高度,油(yóu)箱中的油液有固定的壓強傳遞到輸出(chū)端(充液閥外部)。當滑(huá)塊以自重快速下行時,充液閥被(bèi)負壓吸(xī)開,郵箱(xiāng)中的油(yóu)液通過管道以Vt的速度流入主缸上腔。
當滑塊快速下行改為慢速時,充液閥突然關閉(見圖(tú)1)。在這一瞬間(jiān)充液閥進油口的(de)流速由5522mms/突然改變為0,它外部的(輸出端)油液突然失掉了負壓吸(xī)油的動(dòng)能,被隔截的流動能量(liàng),造成輸(shū)出端壓強急劇升高,衝撞閥口(kǒu)。升高(gāo)的壓強以聲速向輸入端(油箱(xiāng))傳遞,並使管道內的油液失去流速,因(yīn)油箱內固定的壓強(qiáng)小於傳(chuán)遞來的壓強,油液的倒流迫使輸入端壓強下降,並以聲速依次向(xiàng)輸出端傳遞,使充(chōng)液閥外部的壓強由(yóu)高壓突然變為低壓,低壓又以聲速向輸(shū)入端傳遞,就這樣高、低壓強交變撞擊閥(fá)口,在充(chōng)液閥(fá)和管道內產生了激烈的壓強振蕩響聲。
2、充液閥被高壓(yā)撞(zhuàng)開的一瞬間,主缸上腔產生壓強(qiáng)偏(piān)低的(de)原因
內滑塊以自重下行的速度是一項重要參數(shù),滑塊(kuài)克服了各(gè)部油(yóu)缸密封裝置的摩擦(cā)阻力能得到比較理想的下行速度,同時在滑塊快速下行改為(wéi)慢速時充液閥關閉後主缸上腔吸有充足的油液(yè)。產生的壓強(qiáng)比充液閥外部大(dà),滿足了這些條件充液(yè)閥就(jiù)會牢牢地被壓緊(jǐn),輸出(chū)端再有突然升高(gāo)的壓強也推(tuī)不動充液閥(fá),因而(ér)不會有振動(dòng)產(chǎn)生。
滑(huá)塊在長期運動中活塞密封部位(wèi)因磨損而鬆動,造成滑塊自重下行速度加快,因而在主缸上腔出現吸空現象,形成壓強(qiáng)偏(piān)低,導致主缸上(shàng)腔升(shēng)壓速度減慢。
消除方法
1、為了順利地(dì)消除充液過程中出現的衝擊振動,首(shǒu)先要重新調整內滑(huá)塊在回(huí)程(chéng)時充液閥開啟時間(jiān)超前和滯後條件,以免在消除振動時受(shòu)到千擾。
2、調整內(nèi)滑塊下行(háng)速度。充液(yè)閥(fá)進油速度和(hé)它的過流麵積有直接關係,充液閥進口處流速與滑(huá)塊自重下行速度成比例。
3、調整主油泵的(de)供油量。為了消除振動(dòng)具有充分條(tiáo)件,又在(zài)伺服控製係統做了補充調整,使內(nèi)滑塊的拉伸速度略有增加。這(zhè)就加強了充液閥關閉後主缸上腔的壓強遠遠(yuǎn)大於充液閥外部壓強,使充液閥沒有振動的可能性
